为确保此次技术改造顺利完成,该公司设备部、发电部专业人员与设备厂家人员发扬不怕苦、不怕累的的精神,连续奋战在作业现场,加强协调和沟通,克服检修工作多处交叉作业的困难,完成了烟气余热利用装置设备的安装,并在10天内完成了设备的调试,于11月3日正式投入运行,顺利完成加热全厂水暖系统,同时停运了原辅助蒸汽至水暖加热用汽。目前,该系统运行稳定,水暖温度、压力正常。该技改项目的实施,不仅有效利用了烟气余热,每年可节约辅助蒸汽10.8万吨、节约标煤约5800吨,而且实现了脱硫塔入口烟气温度平均降低约20℃,大大减少了脱硫塔喷淋用水。
一直以来,该公司积极推进节能工作,一是顺利完成8号机组供热改造,改造后,实现了夏季由空冷机组向再生资源公司供汽,并逐步向工业园区企业供汽,提高了机组热效率,实现单台机组供电煤耗降低约6克/千瓦时;二是目前正在对全厂电除尘变的运行方式进行改造,通过改造,可节省2个2000千伏安变压器、6个2500千伏安变压器、12个6千伏开关和8个380伏开关,共节省资金数百万元,且节省的设备可用于五期建设,有效节约了成本;三是将1至3号机组引风机驱动电机由空空冷改为空水冷,以及对冷却风路进行改造,一方面利用了原废弃的电机,另一方面还可减少引风机电机基础改造的相关费用,有效节约了成本,促进企业节能增效。